第646章 侧卫进化论(2/4)
一顿午餐之后,从飞行记录仪里面获取的试飞数据便已经被导入到了电脑中。
从定性角度来讲,涡扇10在飞机上的表现跟高空台的模拟测试结果几乎完全一致。
不过定量上,在换发之后,歼11这个进气道的表现确实超出了常浩南的预期,以至于在高空、亚音速状态下,涡扇10的推力表现甚至比预期更好。
“怪不得试飞员同志反应说在16000米高度很难控住飞机。”
一直在给常浩南当副手的刘永全用一支笔指了指幕布上面的推力曲线
“其实在14000米高度的时候,a31的推力数据就开始出现明显下降。”
“到16000米,14倍音速的时候,推力已经从125吨下降到107吨左右,而涡扇10的推力只是从14吨降低到135吨,一来一回差出来25,而且还把自动配平系统给关了,纯靠手操,能稳定平飞都已经算是艺高人胆大了”
“再往后面,关掉加力、同时结束试验状态之后,两台发动机在中间推力状态下的差距还要更大一些,所以在飞控系统的自动操作下,涡扇10通过降低大约30的转速,实现了跟右侧发动机的推力平衡,也跟试飞员同志报告的情况接近。”
紧接着,负责飞控系统设计的十一号工程副总指挥刘高卓换上了另外一张幻灯片
“飞控系统记录到的数据也显示,以飞行员调整节流阀开度的动作为0时计算,涡扇10开始出现响应动作的平均时间为053秒,而a31则为097秒。”
“并且,在推力调节的速度上,前者也比后者平均要快55,换句话说,只需要后者一半的时间就能完成整个推力变化过程。”
“不过,值得注意的是,涡扇10相对a31在推力响应层面的优势是速度和高度越大越明显,并且推油门时比收油门时更明显,如果在6000米以下的中低速度段,甚至可能被后者反超,当然,这还需要后面去无人区进行中低空试验之后才能确定。”
这时候常浩南接上了话茬
“这个很正常,而且跟飞控系统的关系不大,涡扇10为了降低结构复杂程度,采用的引射式喷口本身在低空低速下的调节能力就会弱于收敛扩张式,有舍有得嘛。”
“至于剩下的结论,就由我来简单归纳一下”
“”
在简明扼要地总结了一番首次试飞的结果之后,他稍作停顿,然后
聊起了另外一个话题
“按照目前计划的进度,等到春节
本章未完,点击下一页继续阅读。